运检海外故事︱2个冗余弯头引发的卡球
2015年2月28日,印度科瑞希纳电厂1号机组成功通过720小时试运行。一片祥和的背后,一个看似不大的问题一度让皖能运检团队格外揪心:胶球清洗系统的收球率始终徘徊在75%的低位,直接影响机组效率。
为解决难题,陈章宏连续3天蹲守现场,手里攥着图纸,逐段核对管道走向、检查弯头角度、摸清水室内部结构。最终他发现,系统设计没充分适配电厂实际工况,多出的几个管道弯头让水流形成涡旋,胶球一进去就被卡住。他立刻联系设备厂家沟通,提出切除2个冗余弯头、加装导向栅格的方案。方案落地后,收球率从75%一下子提至96%,机组效率跟着上来了。陈章宏趁机把现场变成课堂,拿着改好的管道部件,手把手教印方员工分析问题、找症结,把“为什么改”讲得明明白白。
试运行期间挑战不断,机组ETS危急遮断装置飞锤卡塞、并网柜内继电器生锈造成机组存在非同期并网的隐患……皖能运检团队凭借过硬的专业实力,一次次排查隐患,保障机组安全稳定运行。几年来,该项目两台机组创造了年累计发电超117亿度的优秀成绩单。
他们如同技术侦探,一次次抽丝剥茧,排除险情。正是这样的专业、敬业品质,赢得了海外客户的信任与尊重,皖能运检得以在“一带一路”上枝繁叶茂15年。(讲述人:陈章宏;整理人:李明萍)


